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22 揭东县力豪家具有限公司清洁生产案例
2019-03-05 1594 次

22.1 企业概况

揭东县力豪家具有限公司是一家经外经贸局批准成立的外资企业,是揭阳市揭东县的重点企业之一。公司现有员工800多人,其中技术人员120人。厂房建筑面积2.3万m2。公司注册资本250万美元。2002年总资产近1亿人民币,年销售创汇456万美元。

22.1.1 企业的生产状况

(1)企业的主要原辅材料:木材,年消耗量10000m2;人造板,年销售量70000片;油漆,年销售量4600桶。

(2)企业的主要产品:客房家具系列产品年生产量4500套;餐厅家具系列产品年生产量6000套;办公家具系列产品年生产量1000套。

(3)企业的能源及用水情况:电:年使用量240万kwh;水:年使用量120万t。

(4)企业主要的工艺流程:主要的工艺流程见图22-1。

(5)企业的设备水平:公司拥有台湾电脑数值控制刨花机、美国产单板切花机、中楠木材干燥控制系统等较先进的生产设备,设备配套,具有较高加工精度和生产效率。

22.1.2 企业的环境污染状况

企业的主要污染源有:一是喷漆车间在喷油漆时,相当一部分油漆雾飞扬在空气中,造成空气污染;二是在木材加工过程中产生大量的木质粉尘,污染了空气。这两个方面的问题都在这次清洁生产中得到解决。

22.1.3 企业的管理状况

(1)公司的组织机构:公司的组织机构见图22—2所示。

(2)公司建立严密的岗位责任制,严格的规章制度:公司的章程内容定得很细致和具可操作性,这里举两个例子:一是奖励这节就有八小点,其中有一小点这样规定:“遇有非常变故,当机应对措施得当或奋勇救护保全人命或公物者”;二是行政惩罚这节就有19小点,其中有一点这样规定:“品行不端或行为粗暴,屡教不改者,记小过一次”。力豪公司就是靠严格的管理,各种激励机制配合,最大限度的调动人的积极性,从而取得较好的经济效益和良好的社会形象。

22.2 清洁生产的实施

2000年,力豪家具厂清洁生产审核小组在以往工作的基础上,从原材料投入、工艺技术、生产管理、环境保护等方面进行了全面的摸底、分析,通过初步的可行性分析、评估,找出生产中的薄弱环节和主要的污染源,提出十多个清洁生产备选方案。

22.2.1 清洁生产方案的产生

在上述工作的基础上,审核小组对各个方案的技术可行、经济效益、环境和社会效果、实施难易等作了全面分析,提出3项无/低费方案和4个中/高费方案(见表22-1),作为该厂清洁生产的实施方案,并以改造喷漆工艺和废水回收系统作为这次清洁生产审核的重点。

22.2.2 清洁生产方案的分析、实施

(1)严格控制原材料方案:过去,公司对原材料的采购管理不严,对木材的产地、质量缺乏统一的要求,没有按产量定购,容易造成原材料积压、浪费。在这次清洁生产审核中为了把好原材料这一关,公司提出严格控制木材的购买,做到按质量和计划用量定购。通过采取这样一些措施,使得公司家具产品的成品率和原材料的利用率都有明显提高。

(2)原材料干燥处理方案:以往,公司对木材的干燥处理环节不够重视,操作和管理不够规范。为了保证木材不变形,要求木材含水率控制在7%-11%至关重要。为此,公司制定了专项技术要求,严格按技术要求实施。经过改进,对后来提高产品成品率起到了很好的作用。

(3)回收利用废料及消除粉尘方案:在实施这一清洁生产方案中,公司投资了55万元,一是建造了12个“中央集尘器”,通过集尘软管与各种加工设备连接形成的半封闭系统,在风机的风力作用下,吸收生产车间的木材粉尘,大大改善了车间的环境,消除污染,保障员工身体健康;二是各车间收集的木材刨花、边角料等废料,送去纤维板车间,用作纤维板的原材料。这一方案的实施,既解决了车间的粉尘问题,每年还为公司增收8万元。

(4)改进用电设备方案:节约能源是清洁生产审核的重要一环,经过管理、操作人员共同研究、分析,决定在原有设备的基础上,增装了四套移相电容器,用以改进用电设备的性能。实际应用取得预期效果,使设备的功率因数由0.4提升到0.9,大大减少了无功损耗,节约用电10%,仅此一项,每年可节约电量达24万kwh。

(5)改造喷漆工艺方案:喷漆产生的漆雾废气是家具厂的主要污染环节,也是这次清洁生产审核的重点项目。过去的喷气只考虑家具的着色问题,没有考虑喷气过程中产生的含油气废气的污染,这不但对生产者的身体健康有危害影响,同时还对厂区环境和周边环境造成严重污染。

在清洁生产审核中,公司利用水和空气压力将喷气过程中产生的含油气废气,随风力吸到水帘上,然后经过喷台水帘,使油漆粉尘落到水中,清理浮在水面的油漆,废水经此清污后引回水池重复利用,形成公司特有的“水帘式自动喷气技术”。

(6)改进废水回收利用系统方案:在实施本项清洁生产方案中,公司投资了188万元,改建建成“废水回收循环利用系统”,主要是在系统中增设了“喷台水帘”。

(1)工艺流程:该系统的工艺流程如图22-3所示。

(2)环境分析:通过采用“水帘式自动喷漆和废水回收循环利用”,喷漆中产生的95%以上的废气所含油漆通过喷台水帘降落到水中,清理浮在水面的油漆后废水循环利用,不向外界排放,达到环保要求。

(3)经济评估:与原来的喷漆相比较,自动喷漆工艺可使公司产品年增产10万件(套),增加收入300万元;废水回收系统年节约用水117万t,按每吨水费1元计,年可节约水费117万元;系统还减少向外界年排放废水100万t,按处理费0.2元/t计,年节省处理费20万元。按此计算,投资188万元两年可收回成本。

22.3 清洁生产的效果

经过近3年的努力,公司落实实施了表22-1中列出的3个无/低费方案和4个中/高费方案。在实施无/低费方案中,每年可产生经济效益27万元,而且取得的环境效益是显而易见的,例如:木材的干燥处理,对生产过程中减少废弃物排放和增加产品的数量、质量都是很重要的。

本次清洁生产方案实施的环境效果和经济效益见表22-2。

22.4 小结

22.4.1 实施清洁生产的经验

清洁生产工作的全面开展,不仅环境得到了改善,同时取得了良好的经济效益和社会效益,使公司的面貌发生了巨大变化。通过清洁生产实践,我们有以下几点较深刻体会:

(1)领导的重视是推行清洁生产的重要保证。

(2)要抓住环境效益与经济效益相辅相成增长的清洁生产方案优先实施,这样才能抓出实效。

22.4.2 存在问题及建议

(1)清洁生产是近几年来才开展起来的,公司虽然进行宣传,但仍有相当部门领导和职工对清洁生产工作认识不足,意识淡薄,未从根本上认识到清洁生产讲究全过程控制的重要性。

(2)推行清洁生产和进行环境综合治理,需要投入一定数量资金,公司在投入方面仍偏少。今后应投入较多资金,用于有较大效益的中/高费项目。

(3)清洁生产工作起步较晚,企业在这方面的能力还很有限,对原有的工艺技术改造有一定难度。同时,在生产过程中仍存在有时较注重产品质量和安全生产工作,而忽视清洁生产工作的问题,有待进一步改进和提高。