工业环境污染处理典型案例: 某电厂用电除尘器治理烟尘污染
(一)治理污染工程简介 该电厂的1号炉为额定蒸发量300t/h固态排渣煤粉炉,煤粉制备采用球磨机。 该电厂燃煤为附近煤矿的混合煤,因此燃煤含硫量和灰分波动很大。
(二)废气性质 飞灰比电阻在实验室140'(2条件下,用圆盘法测定为(4.11~7.7)X1012Q•cm。
(三)废气治理工艺流程 该炉烟气除尘原配3台SHWB-40型电除尘器,投运不久后,星形电晕线频繁断线, 其他故障也接连发生,除尘效率仅为76.76%,这也导致引风机磨损严重,常迫使锅炉停 运,所以决定对此进行改造。
(四)除尘器主要设计参数 改造的主要内容有: ①防电极改用鱼骨线配合辅助电极; ②在每台电除尘器出口加装两排横置槽板: ③改善气流分布均匀性; ④改善高压硅整流设备的控制特性; ⑤校正Z形集尘极板,并调整异极距; ⑥将放电极提升脱钩振打方式改为摆动锤切向振打方式; ⑦改进集尘极振打系统,将老式的轴承座改为叉式轴承座
(五)除尘器的结构及其主要特点 改造后的除尘器为YEH型电除尘器,即鱼骨线辅助电极横置槽板电除尘器。改除尘 器的主要特点有以下几个方面: 1.鱼骨线辅助电极有良好的除尘作用 通过多次检查,当放电极振打正常时,鱼骨线粘灰很少,虽然鱼骨针上堆积了1~2mm 厚的灰尘,但是针尖上仍然清洁。偶尔发现针尖上有少量很细的絮状“灰针”。通常,辅 助电极上的粘灰与相对应的集尘极板上的积灰厚度相近,约为1~2mm厚。当放电极振 打失灵,且长期没有振打时,鱼骨线上粘灰很多,针与针之间的积灰将会连成片,管束 表面积灰可达8~lOmm。这说明鱼骨线辅助电极的除尘作用良好。而且鱼骨线辅助电极 除尘效率是比较高的。 2.横置槽板发挥了捕集二次扬尘的作用 当正常振打时,槽板上粘灰厚度约为lmm;而当振打失灵时,粘灰厚度可达到6— 8mm。采集电除尘器内的积灰并测定其粒径分布,结果表明:一电场的积灰最粗,其出 口侧集尘极板积灰平均粒径为18.19gm;二电场集尘极板入口侧与出口侧平均粒径分别为 12.49gm和lO.72gm。然而,二电场的出口槽板积灰的平均粒径为15.56gm,大于二电场 的入口与出口平均粒径,这表明槽板的确有捕集二次扬尘的作用。 3.设备耗钢量以及造价 该电除尘器改造设备及调试费用为38.6万元,安装费用为0.8万元,合计14.4万元。 耗钢材50t。
(六)主要技术性能 1.气流分布均匀性 根据气流分布均匀性能可以看出, 2.漏风率 全部达到“合格”水平。 减小漏风率的措施:一是焊补集尘极振打轴穿墙孔处的墙板;二是更换人孔门石棉 绳;三是堵塞除尘器顶部四周和进、出口烟道法兰处漏风;四是将漏风率由改造前的12.8% 下降到10.2%一10.67%。 3.压力损失 除尘器总压力损失包括原有的前置沉降室及烟道的损失 总压力损失为840Pa,比改造前的928Pa下降了9.5%。 4.除尘效率 当电场风速为1.23m/s时, 在累计运行13lOOh后,进行了联合考核试验。当电场风速为1.12~1.19m/s时,在 连续振打条件下,除尘效率为98.40%~98.68%;在定期振打条件下,除尘效率为99.05%~ 99.20%。 在电场风速为1.12m/s,且燃煤含硫量为1.05%时,用冲击式粒度仪在电除尘器进、 出口烟道中测量粉尘粒径。 测试结果表明,粉尘粒径为1—2gm时,分级除尘效率最低。连续振打时最低的分级 除尘效率为97.5%:而定期振打时,最低的除尘效率为98.2%。由此可见,YFH型电除 尘器捕集微尘的效率相当高。
(七)运行情况及存在问题 1.运行情况 对除尘器进行改造并经调整试验后,。在电场风速为1.04m/s时,丙室有一个电场未投 入使用情况下,测得除尘效率为97.71%。由于开始缺乏经验,在设计、制造、安装和维 护方面都存在一些缺陷。后来消除了这些缺陷,使电除尘器一次连续运行超过了3360h。 2.经验 1号炉电除尘器改造前,曾对几种改造方案进行了认真的比较分析。若采用增加电场的 方案,由于锅炉和除尘器之间位置狭窄,要拆除旧沉降室及其地下基础困难较大,且施 工期长,初步估算需投资107万元,耗钢177t以上,施工期约为10个月。若采用横置槽 板鱼骨线辅助电极电除尘器方案,则需设备与调试费38.6万元,安装费0.8万元,耗钢50t, 工期2.5个月(实际2个月)。这样,比加电场方案节省资金60多万元,钢材120多吨, 工期缩短8个月。因此,对改造方案进行全面的技术、经济分析与论证,是十分必要的。 3.存在的问题 目前存在的问题:——是漏风率大;二是原电除尘器高压硅整流设备二次电流选择偏 大,板电流密度大,不利于捕集高比电阻粉尘,但因为受资金所限,未能一起改造;三 是振打机构还需要进一步改进完善,以提高运行可靠性。
(八)治理效果 1.经济效益 ①改造前一个大修中,因除尘效率低,引风机磨损严重,曾焊补过20次,其中被 迫停炉6次,经济损失达14.5万元。改造后的一个大修中,引风机只焊补过3次,加上 防磨护瓦等费用,共0.4万元,减少了经济损失14.1万元。 ②由于改造后避免了停炉焊补风机叶片现象,两年中至少多发电2 800万kW•ho ⑧改造后压力损失降低,漏风减少,2台引风机运行电流由原来的87.9A降至78— 80A,节省了电能。 • 2.环境效益 改造前1号炉烟尘排放标准为2103.8kg/h,改造后降至83.7一119.5kg/h,减少了对 大气的污染。